湛江电厂总装机容量4×300MW,其中3号机于1999年投产。在投产3个月后,巡检人员在一次巡回检查中发现电除尘高压电场跳闸,高压控制柜内接线端子底板发出异味且伴有烧焦现象,同时发现高压控制柜内电源进线电缆头烧熔且有烟冒出。由于果断地采取措施,避免了一次严重的电缆火灾事故。
1 事故原因分析
(1)电缆头的线鼻子与电缆线采用不同的材料(线鼻子是铜的,电缆线是铝的)。由于湛江地区湿度大、温度高又临海,2种不同材料接在一起,安装时又没有在连接头接触面涂抹中性凡士林与锡,也没有使用铜铝过渡段,致使连接头接触面因氧化腐蚀而生成一层电阻系数很大的氧化层,造成接触电阻增大,发热量也增强,而这一氧化发热的循环是恶性发展的,使长期工作于发热状态的电缆头烧毁。
(2)电场高压控制柜电源进线采用双导线。2根导线分别压在接线端子的两面,只靠一根螺杆连接,且连接不够紧密,接触电阻大,接线端子长时间通过大电流就会发热,使端子受热变形导致损坏。
(3)接线端子用的绝缘材料耐温性能差。
2 改进措施
(1)将电缆头的线鼻子改用铝材料,且根据电场负荷的大小,在一、二电场采用95mm2的线鼻子,在三、四电场采用120mm2的线鼻子。连接头接触面涂抹中性凡士林与锡膏,防止接触面氧化腐蚀;
(2)用环氧树脂板代替原来的绝缘材料作接线端子底板,以提高材料的耐温性能。
(3)电源线仍采用双导线,但对原来的接线安装方式进行更改,即将原来2根导线压接于接线端子两面的方式改为压接于同一面,且紧密连接。以降低接触电阻。
对3号机所有高压控制柜的电源进行了以上的改进后,投运至今,再也没有发生过类似的事故,运行状况良好,安全稳定性能大大提高。 (黄建江)